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SQ31A型切丝机进刀系统的改进


放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-27

    简介:在SQ31A型切丝机进刀系统中,经常出现两推刀块位置不平行,严重时会造成进刀卡死、崩刀甚至损坏相关进刀组件,故需及时进行对刀操作。在现有设备情况下,对刀时需拆除大量零件,维修繁琐费时费力,同时造成相关零件的磨损。为解决这一问题,对进刀系统提出改造方案,即将进刀系统的万向节改造为牙嵌式离合器的形式,维修时只需将离合器脱离即可进行对刀操作。改造后对刀时间由50分钟/次降至10分钟/次以下,最小调节量由0.1389mm降至0.0463mm。通过改造达到简化维修步骤、缩短维修时间的目的,同时提高调整精度。

  关键词:进刀系统;万向节;牙嵌式离合器;对刀时间;调整精度

  切丝机是制丝工艺的关键设备之一,其运行状况直接影响烟丝质量和制丝线的运行效率,目前SQ3A系列切丝机在国内卷烟企业应用较多[1]。切丝机进刀机构是切丝机的重要部件之一,通过进刀机构的动作,补偿切刀在工作过程中的损耗,从而保证切丝宽度稳定[2]。在对其推刀块进行平行度调整(俗称“对刀”)时,我们发现需拆装的零件多,维修步骤繁琐且调整精确度不高。为此本文将展开对进刀系统的研究,提供一种简易对刀的改造方案。

  1 存在的问题及原因分析

  SQ31A型切丝机进刀系统采用蜗轮蜗杆传动实现进刀动作,即当上游动力带动蜗轮轴1转动时,在轮齿啮合传动下进刀轴2转动,从而带动推刀块3沿进刀方向进给。刀片在两块推刀块支撑下,实现刀片进给。两套推刀块进给装置通过万向节4连接,保证了两进刀轴同步旋转,推刀块进给量相同。
  切丝机实际运行时,在长时间啮合传动下,推刀块的螺纹不可避免产生磨损。当两块推刀块磨损程度不同时,就会出现推刀块台阶不平行,造成切刀刀刃倾斜,更换新刀时磨刀时间延长;另一方面由于刀片两侧不平行,将会导致进刀困难,易发生卡刀现象,严重时发生崩刀甚至引起胶木齿轮断裂。因此,当发现两推刀块台阶不平行时,应及时调整其平行度,即“对刀”;当推刀块磨损严重时应更及时更换。
  表1为2012年3月-5月切丝机进刀系统的部分维修履历:

  表1 2012年3月-5月切丝机进刀系统维修记录
  时间 机台号 设备名称 故障现象 故障处理 维修时间
  3.12 248.1 切丝机 刀片崩裂 更换刀片,调整推刀块平行度 55min
  4.20 248.2 切丝机 刀片崩裂 更换刀片和推刀半螺母 50min
  4.23 437.2 切梗机 胶木齿轮轮齿断裂 更换胶木齿轮,保养进刀组件 120min

  通过设备履历可以看出,因推刀块不平行导致崩刀等故障时有发生,严重影响生产的连续性;另一方面,对刀时间约为50min/次,对刀时间长维修强度大,影响了推刀块平行度的日常维护,进而导致故障发生。
  传统的对刀方法为:①拆除与调整刀片相邻的两条导丝槽;②拆除进刀轴两端的轴承座;③将进刀轴旋转适当角度后,测量两推刀块平行度,直至平行为止;④安装轴承座、导丝槽、压刀板等零件。
  现有调整方法存在有以下问题:
  1)操作繁琐,每次调整时间在50分钟以上,且调整精度不高;
  2)反复拆装轴承座等零件,加剧进刀组件的磨损;
  3)反复拆装进刀组件,易引起其他故障,增大维修量。
  因此,改造进刀系统,缩短维修时间与强度,提高调整精度显得尤为重要。

  2 改进方案

  由上述分析可知,“对刀”的关键在于:将两块推刀块的进给运动相分离,在主(被)动轴固定的前提下调整被(主)动轴。
  在传统对刀方法中,通过拆分轴承座达到传动的分离。这种方式耗时耗力,步骤繁琐,不方便维修人员操作。因此考虑通过改进万向节结构,使得万向节和被动轴方便脱开,达到分离目的。
  这里我们将万向节改造为牙嵌离合器形式,牙嵌离合器具有结构简单、尺寸小,接合后两半离合没有相对滑动等特点[3]。由于该离合器只需在静止时脱开和结合,离合次数不频繁,故选用加工简易的矩形型牙嵌离合器。两个半离合器间依靠三对啮合的齿来传递扭矩,可传递的扭矩较大,满足设备运行的需要。离合器的工作特点要求其齿部具有一定的强度与耐磨性,我们选用20Cr作为加工材料,并对齿部做渗碳淬火,硬度达到56-62HRC。同时对离合器表面做发黑处理。
  改造后进刀系统结构。

  3 改进效果

  改造后对刀时,只需将万向节上的紧定螺钉6旋松,用螺丝刀将万向节左端7与右端8进行分离。旋转蜗轮轴,一侧推刀块进给;同时,运动传递于万向节处停止,另一侧推刀块保持静止。当调整至合适角度时,将万向节重新装配即可恢复至联动状态。可见改造方案大大缩短了调整的步骤。
  改造后的万向节分体两段通过三对凹凸面进行配合,类似于花键连接的形式,保证了万向节平顺传动。另一方面,在微调刀片平行度时,最小调节量为被动轴的三分之一圈,即刀片平行度的最小调节量为1/36×1/3×5=0.0463mm(原来最小调节量为0.1389mm),调整更为精确。
  改造实施后,我们对改造效果进行跟踪。表2为改进后日常保养刀辊的记录:

  表2 改造后切丝机进刀系统维修记录
  时间 机台号 设备名称 故障现象 故障处理 维修时间
  6.06 248.2 切丝机 推刀块不平行 调整推刀块平行度 10min
  6.09 248.1 切丝机 推刀块不平行 更换刀片,调整推刀半螺母 20min
  6.16 437.1 切梗机 —— 保养进刀组件 30min

  针对改进前后进行对比:
  1)简化了调整步骤,调整时间大大缩短。据检测,改进后每次调整时间缩短至10分钟左右,同时对刀精准性得以提升;
  2)降低了进刀组件相关零件的拆装磨损,延长了零备件的使用寿命。
  改造后维修班将“检查、调整推刀块平行度”纳入到《切丝机巡检保养规范》中,并确定检测周期为1次/周,大大降低了因推刀块不平行造成的设备故障。

 
 
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